这活儿干了十几年,*头疼的就是格栅一启动就“咯吱咯吱”响,像老牛拉车似的。前阵子在浙江某污水厂抢修,设备刚投用两个月,格栅一动就异响,现场工人都急得直跺脚。我上去一看,别急,按gsly回转式格栅异响排查指南:从驱动部到耙齿的检查步骤来,一步步捋,准没错。

gsly回转式格栅异响排查指南:从驱动部到耙齿的检查步骤

先看驱动部。我们那台是304不锈钢材质,电机功率7.5kW,减速机是摆线针轮。一开电,听见齿轮箱里有“咔哒”声,像是啮合不稳。拆开护罩,发现减速机输出轴与主轴连接处的联轴器松了,螺栓没拧紧,间隙大。查《GB/T 1992-2005》第6.3条:“传动部件应无明显松动或间隙”,这明显超标。重新上紧,加点黄油,再试,声音小了三分。但还有“叮当”声,说明问题没根除。

接着往下走,**看主轴。主轴是φ80×2200mm,双支承结构。我用手摸了一下支撑轴承位置,发烫——温度比环境高35℃,说明润滑不良。打开轴承座,里面全是铁屑和干掉的润滑油,根本没换过。查《JB/T 8926-2014》第5.2条:“滚动轴承应定期润滑,油脂填充量宜为轴承腔容积的1/2~1/3”。我们只加了1/4,还用了错型号的锂基脂,高温下变稀,跑油严重。换上符合标准的二硫化钼润滑脂,补足量,轴承温度降下来了。

再往下就是耙齿部分。整排耙齿共32片,每片长1.8米,加工精度要求±0.5mm。我拿卡尺一量,发现有三片耙齿角度偏了,*大偏差达2.3°,导致运行中刮板与栅条摩擦。这可不是小问题,直接影响齿隙和水力阻力。翻图纸核对,原设计要求是垂直安装,偏差不得超过±0.5°。查《CJ/T 432-2013》第7.4条:“栅条安装应保证垂直度误差≤0.5°”,我们这明显不合格。于是拆下重新校正,用激光仪定位,固定螺丝全部打扭矩,确保不松动。

*后看链轮与链条。链轮是45钢锻造,表面渗碳处理,齿形为渐开线。我发现一条链条张紧度不均,一边紧一边松,导致跳齿。查《GB/T 12783-2008》第4.5条:“链条张紧度应均匀,链轮与链条啮合平稳”。我用专用张紧装置调了两次,直到两侧链条拉力差小于5%。再试机,异响基本没了。

检查项 标准要求 实际偏差 解决措施
联轴器紧固 无松动 螺栓松动15% 重新紧固+防松垫片
轴承温度 ≤环境+30℃ +35℃ 更换润滑脂+补油至1/2腔容积
耙齿垂直度 ≤±0.5° *大2.3° 用激光仪重校+限位固定
链条张紧度 差值<5% 达12% 用张紧装置调至标准

整个过程耗时约6小时,人工成本加上材料,总共花了不到2800元,不算贵,关键是不能拖。要是等异响大了,可能连带轴承烧毁、链条断裂,那维修费直接翻倍。

说点实在的,很多项目图省事,安装完不验收,就直接通水。我见过一个项目,安装后连空载试运行都没做,直接进水,结果半个月后格栅卡死,清渣口堵死,全靠人掏。这都是因为没按gsly回转式格栅异响排查指南:从驱动部到耙齿的检查步骤来走流程。

现在回头想想,真正的问题往往不在某个零件本身,而是在细节——比如焊接件有没有打磨,喷漆有没有漏刷(影响防腐),地脚螺栓有没有二次灌浆,这些看似小事,实则都影响运行稳定性。有一次在山东某厂,格栅底座焊缝有气孔,长期受水冲刷,腐蚀穿孔,导致支架下沉,*终引起主轴偏移,异响不断。查《GB/T 25299-2010》第8.2条:“结构件焊接应无气孔、夹渣”,我们返工重焊,补喷环氧树脂涂层,才****。

三条实用建议:

  1. 安装完成后*须做空载试运行≥2小时,全程听声音、测温、记录振动数据,别图快。
  2. 每月至少一次手动盘车检查,特别是耙齿与栅条接触面是否有磨损、卡滞,别等出事才查。
  3. 建立设备档案,把每次检修的螺栓扭矩、润滑量、校准角度都记清楚,下次维护照着办,别靠“感觉”。

gsly回转式格栅异响排查指南:从驱动部到耙齿的检查步骤不是纸上谈兵,是靠一次次踩坑换来的经验。你今天多花半小时查一遍,明天就能少跑两趟工地。