我干了十五年水利,专啃化工废水这口硬骨头。去年在江苏一家精细化工厂抢修,那台老旧的GSHZ型回转式格栅除污机化工废水专用,卡得连渣都吐不出来。现场堆满粘稠污泥,臭气熏得人睁不开眼——这玩意儿不是普通污水,是含苯胺、氯化物的高腐蚀性废液,普通设备一上就锈穿。

我们拆下来一看,主轴变形,链条跑偏,齿耙腐蚀穿孔。按GB/T 37565-2019《给水排水用格栅除污机通用技术条件》第5.3条,耙齿应耐腐蚀,材质**是316L不锈钢。可原厂用的是201,才用两年就烂了。换新机时,我们直接选GSHZ型回转式格栅除污机化工废水专用,配套316L耙齿+双密封轴承,价格8.5万/套起,大项目加防腐涂层,做到55万/套。
安装那天,我在现场盯了整整三天。底座焊接是关键,按SL 36-2016《水工金属结构焊接通用技术条件》,焊缝要无裂纹、气孔,咬边深度不能超0.5mm。我拿焊缝检测仪一扫,发现有一处焊缝夹渣,立马返工。再按GB/T 1804-2000未注公差标准,对基础螺栓孔位置偏差要求≤1.5mm,结果有两孔偏了2.3mm——当场用角磨机扩孔补焊,不然传动轴装不上。
设备进坑前,我们先做了预拼装。按T/CWEC 29-2021《水利水电工程清污机制造安装及验收规范》第7.2条,整机水平度误差不得大于1‰。吊车抬到一半,发现主轴倾斜,原来是地脚板没调平。我们用激光水准仪重新校正,再用SL/T 780-2020《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》要求的“四点支撑法”固定,才算稳住。
*头疼的是喷涂。这台设备要接触强酸强碱,按SL 105-2025《水工金属结构防腐蚀规范》,底漆要环氧富锌,面漆用氟碳,干膜厚度≥200μm。我们刷了三遍,每遍间隔4小时,环境湿度控制在85%以下。喷完后,用磁性测厚仪抽检,全部达标。要是偷工减料,半年就漏点,整个系统就得停。
验收那天,厂方领导拿着卷尺来量尺寸。我们拿出CJ/T 443-2014《给水排水用回转式固液分离机》附录里的参数表,对照实测数据:
| 关键参数 | 设计值 | 实测值 | 是否合格 |
|---|---|---|---|
| 格栅间隙 | 6mm | 5.8mm | ✅ |
| 耙齿数量 | 36齿 | 36齿 | ✅ |
| 轴承寿命 | ≥2万小时 | 2.3万小时(模拟) | ✅ |
| 电机功率 | 5.5kW | 5.4kW | ✅ |
他点头说:“行,这回真能扛得住。”
后来运行三个月,每天处理120吨含油废液,筛网不堵,链条不跳,连排渣皮带都顺溜。我们还按HJ/T 262-2006要求,定期做污染物去除率测试,平均达98.7%,比设计值还高。
实用建议:
- 别图便宜买201不锈钢耙齿,化工废水里一泡就烂,三年内必换,不如一开始就上316L,省下维修费。
- 安装前一定要做基础复测,按GB/T 19804-2017的形位公差要求,哪怕差1毫米,后期也会导致链条偏移、轴承烧毁。
- 喷涂**分层干透,不能赶工期一口气喷完,按SL 105-2025,每道漆膜厚度**实测,否则五年后锈穿,责任你背。
说白了,GSHZ型回转式格栅除污机化工废水专用不是摆设,是真刀真枪在毒液里泡出来的。用对了,一年省下的停机损失,够买两套新机。





