我干这行快15年了,手底下经我修过的GLG型高链式格栅除污机,少说也有60多个项目。从安装到抢修,哪个环节出问题我都心里有数。*近在浙江一个污水处理厂,又碰上老毛病——链条张紧失效,直接卡死,污水倒灌,那场面,真叫一个急。

这台设备是2018年装的,型号GLG-1200×4000,设计流量3.2m³/s。现场一查,发现主传动链轮轴偏移严重,链条松得像晾衣绳,一动就跳齿。按T/CWEC 29-2021《水利水电工程清污机制造安装及验收规范》第6.3.4条,链条张紧力应保证在额定负载下无明显松弛,否则影响传动稳定性。可现场实测,张紧力只有标准值的42%,差得不是一点半点。
我们先拆了护罩,检查张紧装置。原来是液压缸密封圈老化,压力没顶上去,导致链条始终处于“欠张”状态。这不光是换密封圈的事,还得重新校准张紧行程。按SL 382-2007《水利水电工程清污机型式・基本参数・技术条件》附录B,张紧机构动作行程**与链条节距匹配,误差不能超过±2%。我们用激光测距仪复核,发现原行程偏差达6.3%,超了整整三倍。
修的时候,我特意把旧件拉去车间对比。新旧链条尺寸一比对,果然:旧链节长了3.1mm,已超出GB/T 37565-2019《给水排水用格栅除污机通用技术条件》第5.4.2条规定的*大允许伸长率(≤2.5%)。链条早就不该用了,还在硬撑,难怪张紧失效。
处理方案也简单:先更换整套链条+张紧缸组件,再对传动轴进行找正。轴线偏差**控制在GB/T 1804-2000的一般公差范围内,我们用千分表打表,反复调,直到径向跳动≤0.15mm才罢休。接着喷涂防锈漆,按SL 105-2025《水工金属结构防腐蚀规范》要求,底漆用环氧富锌,面漆用聚氨酯,三层涂装,干膜厚度≥180μm,才算合格。
整个修复过程耗时4天,人工+材料,一共花了32万元 / 套。这价格算中等,小厂报价8.5万,但用的都是便宜链条和非标件,三个月就又坏;大厂55万,用的是进口链条+伺服张紧系统,适合超负荷运行。我们这次选的是性价比路线,关键部件全用国标件,既省心又耐用。
| 参数项 | 设计值 | 实测值 | 允许偏差 |
|---|---|---|---|
| 链条节距 | 125mm | 128.1mm | ±2% |
| 张紧力 | 1500N | 630N | ≥1200N |
| 轴线径向跳动 | ≤0.10mm | 0.18mm | ≤0.15mm |
修完后,按CJJ68-2016《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》第7.2.3条,连续试运行72小时,无异常振动、异响,链条无跳齿,才算通过验收。客户拍着肩膀说:“你这活儿,比厂家还靠谱。”
三条实在建议:
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每半年**做一次链条伸长检测,别等卡死才动手。按GB/T 37565-2019,一旦超限,立马换链,不然张紧系统再好也白搭。
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安装时一定要用激光找正,别靠肉眼看。轴线偏差哪怕0.05mm,长期运行也会让链条受力不均,加速磨损。
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选配件别图便宜。链条、张紧缸、密封件都得按JB/T 9046-2025来,尤其是张紧缸,国产劣质品寿命不到一年,回头还得花两倍钱重修。
这活儿,说白了就是细活。你糊弄它,它就糊弄你。我干了这么多年,就记住一句话:链条张紧,不是拧个螺丝就行,是责任。





