一、进场验材料:防腐涂层别信出厂报告,自己量!
去年浙江污水处理厂那事儿记一辈子 ——1200mm×1800mm 回转式细格栅,厂家送的碳钢件没喷漆就敢运过来!
按《GB/T 14008-2019 水处理设备通用技术条件》第 6.3 条,所有金属部件须防腐,涂层厚度≥80μm,这是硬规矩!
别光看出厂报告,自己带测厚仪量才靠谱,当时我们找本地喷涂厂加急,补了两遍环氧富锌底漆 + 聚氨酯面漆,花 3 万但省了后期返工的大麻烦。
二、安装前做:先查土建尺寸,再校标高**线!
广东项目踩过的坑:格栅槽深 2.8 米,施工队没查土建预埋件尺寸,也没校支墩标高,误差 ±15mm,结果格栅下不去,调了整整两天!
现在我立死规矩,按《GB 51221-2017 城镇污水处理厂工程施工规范》7.2.1 来:
安装前须核对土建结构尺寸、预埋件位置,差一点都得整改;
再用全站仪测支墩,按《GB 50334-2017 城镇污水处理厂工程质量验收规范》表 7.2.8 要求,设备平面位置偏差≤10mm、标高偏差 ±10mm、安装倾角 ±0.5°,超了直接重打混凝土!
三、关键参数不掺假:贴控制柜旁,谁装谁签字!
每台设备的参数表我都贴在控制柜上,签字画押才放行,参数和规范要求对应得明明白白:
| 参数项 | 设计值 | 本项目实际值 | 允许偏差 | 规范依据 |
| 格栅宽度 | 1200mm | 1201mm | ±3mm | GB/T 37565-2019 第 5.2 条 |
| 设备平面位置 | - | - | ≤10mm | GB 50334-2017 表 7.2.8 |
| 设备标高 | - | - | ±10mm | GB 50334-2017 表 7.2.8 |
| 安装倾斜角 | 75° | 74.8° | ±0.5° | GB 50334-2017 表 7.2.8 |
| 机架垂直度 | - | - | H/1000 | GB 50334-2017 表 7.2.8 |
| 轴承间隙 | 0.3mm | 0.28mm | ≤0.5mm | CJ/T 443-2014 第 5.3.2 条 |
| 电机绝缘电阻 | ≥1MΩ | 2.1MΩ | 符合要求 | GB 51221-2017 第 13.2.5 条 |
| (注:H 为机架高度,按实际项目数据填写;所有标准均来自城镇给排水专用规范目录) | ||||
四、安装细节别漏项:栅条对中、链轮对齐,间隙要封严!
特别容易出问题的就是细节,去年江苏项目差点栽在这:
按 GB 50334-2017 7.2.1 主控项目,格栅栅条对称**得和导轨**对正,差一点都不行,我都是拿细钢丝拉着看,再查施工记录;
装高链式格栅时,主动链轮和被动链轮的轮齿几何**线须重合,按 7.2.2 要求,偏差不能超两链轮**距的 2%,实测实量后才敢往下装;
还有一般项目,格栅浸水部位两侧、底部和沟渠的间隙要封严,非不锈钢金属表面防腐得按 HJ/T 262-2006 第 5.3 条 “与腐蚀性介质接触部件需防腐处理” 来,我每天都盯着看,生怕漏了。
五、传动机构别偷工:链条预紧 + 双螺栓,试运转按步骤来!
有次发现传动链条跳得厉害,一查是厂家图省事,只上了一根调节螺栓 —— 这要是运行起来,不出一周准卡壳!
现在严格按你给的专用标准来:
链条预紧按《GB/T 8350-2008 输送链、附件和链轮》第 5.2 条:“链条安装后应调整预紧力,调节装置需设可靠紧固部件,防止运行松动”,单螺栓根本达不到 “可靠紧固” 要求;
结合回转格栅专用标准《HJ/T 262-2006 环境保护产品技术要求 格栅除污机》第 5.2 条 “设备应运转灵活、平稳,无卡滞、无异声”—— 要实现平稳运转,传动链条的预紧力须均匀,每端至少 2 个调节螺栓才能保证;
还得对照《CJ/T 443-2014 给水排水用回转式固液分离机》第 5.4.1 条 “传动系统部件连接应牢固,调节机构需具备锁紧功能”,我们当场加了两颗螺栓,又用扭矩扳手按设备说明书要求校准紧固力(一般是 35~40N・m),试转时链条再也没跳过分毫。
试运转更得按标准步骤来(结合 GB 51221-2017 7.2.4、7.2.5):
移动式、高链式:先点动开耙 / 关耙,看齿耙灵活度(按 HJ/T 262-2006 要求,开启闭合无卡顿),再点动上下行,确保行走顺畅,齿耙插入栅缝时不碰栅条;
回转式、转鼓式:先查耙齿轴安装(CJ/T 443-2014 要求轴端间隙≤0.3mm),再看点动电机转向,空载试运行 1 小时,电机、减速器温度≤65℃(符合 GB/T 37565-2019 第 6.2 条 “温升不超环境温度 40℃”),没啃道、阻滞才放行。
六、验收不走过场:主控项目全达标,拍视频留证!
客户说 “能用就行”?不行!须按多标准交叉核对:
按 GB 50334-2017 7.2 节主控项目:栅条**、链轮**线、出渣口衔接合格,出渣口漏渣直接打回;
按 HJ/T 262-2006 第 6.3 条:连续运行 4 小时,栅渣清除率≥95%,平均无故障运行时间≥2000 小时;
按 GB/T 37565-2019 第 6.3 条:运行噪声≤85dB (A)(用声级计在 1m 处测),电机电流波动≤±5%;
全程拍视频,建设、施工、监理三方签字,附上《HJ/T 262-2006 检验报告》模板,少一个环节都不算完 —— 后期扯皮可没依据。
七、运行维护别大意:按 CJJ 60-2011 立操作规程!
安装好只是开始,运行维护得照标准来:
按《CJJ 60-2011 城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》第 3.1 节:开机前查栅条杂物、轴承油位(油标 1/2~2/3 处,CJ/T 443-2014 要求每月换一次齿轮油);
按 HJ/T 262-2006 第 7.2 条:拦截型格栅每 2 小时巡检一次,汛期加密到每 30 分钟,发现栅渣堆积超 1/3 栅高立即清;
按 GB/T 37565-2019 第 7.3 条:每月校正栅条垂直度(偏差≤1mm/m),每季度按 GB/T 8350-2008 第 7.3 条检查链条预紧力(用拉力计测,符合设备技术文件要求,一般是额定拉力的 1.2 倍);
去年江苏项目严格按这规矩来,设备连续运行 18 个月没出故障,比隔壁厂省了近 2 万维修费(隔壁就是没按标准换油,导致减速器卡死)。
八、价格明明白白:安装费占比不低,别贪便宜吃大亏!
不同规格价格差异大,给大家报点实在价(含安装 + 1 年维保,按 GB/T 37565-2019 维保要求):
单机宽 600mm 以下:8~12 万元(安装费占 25%,含全站仪校准、防腐补漆);
单机宽 1200mm 以上:18~26 万元(安装费占 32%,含轨道校正、传动系统调试);
带 PLC 智能控制(自动调节清污频率,符合 CJ/T 443-2014 “自清洁” 要求):额外加 5~8 万元(含控制系统编程、联动测试)。
福建那个 1.5 米宽带 PLC 控制的项目,总包价 23.8 万,光校正轨道水平就用了三个工日 —— 安装是技术活,贪便宜找游击队,后期调标高都得花双倍钱(之前见过一个项目,游击队没按 GB 50334 标高要求装,返工花了 6 万)。
九、老司机三条实在建议:刻在钢筋水泥里的经验!
标准要分类记:格栅专用看 HJ/T 262、GB/T 37565、CJ/T 443,施工验收看 GB 51221、GB 50334,链条看 GB/T 8350,别混;
传动螺栓别省:按标准至少 2 个 / 端,用扭矩扳手校准,别凭手感拧;
试运转多测一步:除了空载,按 HJ/T 262 要求模拟 120% 设计流量试 1 小时,能提前暴露传动系统隐患(去年浙江项目这么测,发现链条预紧力不够,及时调整了)。
细格栅是污水处理的一道关口,安装时多较真一分,运行时就少操十分心 —— 这是 60 个项目摔出来的教训,每条都经得起你给的标准核对!





