我干了15年水利设备,ZHG-800反捞式格栅清污机安装调试做了60多个项目,哪一环出错都得自己扛。上个月在浙江某泵站,一台ZHG-800反捞式格栅清污机刚运到现场,吊车还没停稳,我就发现主梁焊缝有裂纹——这可不是小问题。

ZHG-800反捞式格栅清污机安装调试| 一线实操全记录

先看图纸,ZHG-800设计参数:栅条间距80mm,过水流量3.2m³/s,提升高度4.5m,电机功率7.5kW。对照SL 382-2007,这个型号属于中型清污机,**按T/CWEC 29-2021执行制造与安装。我们拆开检查,发现主梁对接焊缝存在未熔合,用GB/T 11345-2023超声检测判定为Ⅲ级缺陷,不符合SL 36-2016第5.2条“重要受力构件焊缝不得存在未熔合、夹渣等缺陷”的要求。当场叫停,返工重焊。

焊接完后,我亲自盯了表面处理。钢材表面锈蚀等级达到St3,按GB/T 8923.1-2011要求,**喷砂至Sa2.5级。喷完砂,底漆刷两遍,面漆三遍,每层厚度都用测厚仪量。SL 105-2007第6.3条明确说:防腐涂层干膜总厚度不得低于180μm。我们测了三处,*低182μm,达标。

接下来是安装。ZHG-800反捞式格栅清污机的支撑架**水平,误差不能超过1.5mm/m。我们用激光水准仪调平,反复测了四次,才把地脚螺栓锁紧。SL 582-2012第7.4条规定:金属结构安装允许偏差应符合表5.1,其中跨度**线与轨道**线偏差≤±2mm。我们在桥架两端拉钢丝,用千分表校正,*终偏差控制在±1.2mm,完全满足。

传动系统安装更讲究。驱动链轮与链条啮合要均匀,间隙不能超过0.5mm。我们用塞尺逐点测量,发现一处偏大,原来是安装孔位加工公差超标。查了GB/T 19804-2017,发现孔位位置度允许偏差±0.3mm,但实际加工到了±0.6mm。果断返修,重新镗孔,才算过关。

调试阶段*怕卡顿。ZHG-800反捞式格栅清污机启动后,发现耙斗下落不顺,清污时有跳动。打开检查,发现导轨弯曲,变形量达3.8mm,远超SL 36-2016允许的2mm/1m。我们用液压顶撑矫正,再用水平仪复核,直到导轨直线度达标为止。

验收时,按SL/T 381-2021要求做空载试运行4小时,负载试运行2小时。期间监测电机电流、振动值、噪音,全部在标准范围内。*后出具报告,签字确认。

这台设备总价28万元,比市场价低不少,因为客户要的是整套服务——从加工到安装调试,全包。像这种项目,价格一般在5.8-32万元/台,视配置和地域浮动。我们曾做过一个山区项目,运输困难,人工成本高,报价就上了32万。

对比一下关键参数:

参数项 ZHG-800设计值 实际安装偏差
栅条间距 80mm ±0.5mm
提升高度 4.5m ±10mm
驱动电机功率 7.5kW 7.45kW(合格)
导轨直线度 ≤2mm/m 1.8mm/m

三条实在建议:

  1. 焊缝**超声检测,别图省事只靠目视。去年有个项目,焊缝没检,用了半年就裂了,返工花了一倍钱。

  2. 喷涂前**喷砂除锈,哪怕表面看着干净,不按GB/T 8923.1-2011来,两年内就会起泡剥落。

  3. 安装时别急着拧螺栓,先调水平、对**,用激光仪定基准,否则后期跑偏,调起来比装还费劲。

ZHG-800反捞式格栅清污机安装调试,不是换个零件就行的事。每一刀、每一焊、每一丝调整,都是在跟标准较真。你糊弄它,它就糊弄你。